12月18日8點零5分,隨著拆爐機一錘“定音”,陜鋼集團漢鋼公司煉鋼廠1#轉爐爐體檢修、更換爐襯工作正式拉開帷幕。據(jù)悉,1#轉爐截至拆爐前已安全運行654天,生產(chǎn)合格鋼水約計322萬噸,爐齡達23076爐,創(chuàng)該公司投產(chǎn)以來最高爐齡,達國內先進水平。
優(yōu)化渣料結構,提升護爐效果
為提高爐齡,煉鋼廠進一步精細管理,優(yōu)化渣料結構,通過高堿度、高氧化鎂操作使爐齡大幅提升,其中,堿度提高約0.26,環(huán)比增加8.5%。渣中氧化鎂提高約1.77%,環(huán)比增長18.8%。通過大力實施濺渣護爐,爐襯維護取得了明顯效果。爐襯維護的主要手段是濺渣護爐,通過在轉爐出鋼后氧槍氮氣的吹掃,調節(jié)爐渣粘度、性質,將爐渣噴濺涂掛在爐壁上,形成一層類似爐襯的保護層,減緩冶煉過程對爐襯的侵蝕。
創(chuàng)新補爐手段,提高護爐質量
為確保12000噸日產(chǎn)目標完成,煉鋼廠面對停爐時間短、不能及時維護爐襯的現(xiàn)狀,研究出補爐磚快補工藝。這種補爐方法分為補爐磚粘大面和磚補熔池小面兩種模式,結合噴補料噴補,補爐時間縮短到10分種之內。這種補爐工藝補爐時間短,補爐質量好,可在生產(chǎn)間隙進行,不影響正常冶煉。它不僅克服了原來磚補和生鐵補爐的缺點,同時兼具二者優(yōu)點。目前,此種補爐工藝已成為煉鋼廠常規(guī)的補爐方法。
規(guī)范過程控制,提升操作水平
2018年,煉鋼廠緊抓鋼材市場回暖的有利態(tài)勢,對產(chǎn)量計劃層層分解,同時成立爐役攻關小組,制定《爐型控制要求》,開展技術培訓、技術比武工作,從兌鐵加廢鋼、冶煉過程控制、提高鋼水終點碳及一倒出鋼率等方面進行規(guī)范要求,以減輕重型廢鋼對爐襯的沖擊力度,減少吹煉過程中噴濺及拉后吹,降低鋼水對爐襯的沖刷侵蝕,增加出鋼產(chǎn)量,進一步提高爐齡壽命。 該文觀點僅代表作者本人,如有文章來源系網(wǎng)絡轉載,本網(wǎng)系信息發(fā)布平臺,如有侵權,請聯(lián)系本網(wǎng)及時刪除。
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